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在工业废气治理领域,氮氧化物排放达标是企业稳定生产的“生命线”。新密某知名耐 火材料及耐火砖生产企业,就曾因这一“生命线”问题陷入困扰。此前,该企业采用尿素溶 液脱硝工艺,氮氧化物实测值约 90 毫克/立方,折算值在 50 毫克/立方上下波动,始终处于 排放标准的临界线,给生产经营带来极大不确定性,稳定达标成为企业的迫切需求。 一次偶然的机会,该企业了解到我司在干法脱硝领域的专业实力,主动联系寻求解决方 案。
我司接到需求后,迅速响应,派遣资深技术团队赶赴现场。技术人员顶着窑炉周边的高 温,细致勘察生产流程、废气排放节点及现有工艺瓶颈,凭借十余年行业经验,当场制定出 针对性的干法脱硝优化方案。专业的分析、清晰的思路和务实的方案,让客户当即下定决心 合作,签订一台脱硝设备采购合同,并约定若效果达标,将追加另一台设备订单。高效履约是服务的开端。合同签订后,我司生产车间开足马力,从核心部件加工到设备 整体组装,全程严格把控质量关,按时完成设备的生产制作。随后,技术团队再次进驻现场, 展开紧张的安装调试工作。调试期间,客户提出一个大胆想法:能否尝试用一台设备同时为 两台窑炉脱硝?这一需求超出常规设计,但我司团队秉持“客户需求为先”的原则,立即重 新测算气流参数、调整设备运行逻辑,经过多次试验与优化,最终成功实现单台设备双窑脱 硝的突破,让客户倍感惊喜。 调试完成后,数据监测结果令人振奋:氮氧化物折算值从原来的波动状态,稳定降至 30 毫克/立方左右,远低于 50 毫克/立方的目标要求,企业生产彻底摆脱排放超标风险,可 安心投入满负荷生产。
然而,服务并未就此止步。客户反馈,设备初期每天需消耗 4 袋脱硝 剂,运营成本略高。为帮助客户降本增效,我司技术人员第三次奔赴现场,通过优化反应温 度、调整药剂喷射角度等精细化操作,在保证脱硝效率的前提下,将脱硝剂用量降至每天 2 袋,运营成本直接减半。
从“临界达标”到“稳定优标”,从“两台设备”到“一台搞定”,从“4 袋药剂”到“2 袋够用”,我司用专业技术和贴心服务,不仅为客户省下一台设备的采购费用,更持续降低 日常运营成本,真正做到了“替客户算细账、为客户解难题”。此次合作,是我司“让客户满意,让客户感动”经营理念的生动实践。未来,我司将继 续深耕干法脱硝技术研发,以更高效、更经济、更贴心的服务,助力更多工业企业攻克废气 治理难题,实现绿色低碳高质量发展。









